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[讨论] 35#钢的气体氮化变形

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[LV.1]初来乍到

发表于 2009-5-21 22:54:43 | 显示全部楼层 |阅读模式
北京中仪天信科技有限公司
我们最近干了一批零件,材质35#,150MM直径,厚12MM的板料,上面均布7个直径15mm的通孔,以及14个6mm的通孔。
525度,10小时,分解率20-30,随炉冷,180度出炉

现在氮化后,12MM的通孔胀大,最多出能达到将近0.1MM。机加工前序认定孔尺寸检验合格。

开始我认为是单纯的氮化后,工件尺寸胀大。但是,今天我打HV硬度,5-50KG的各硬度均在240-260之间。由此我认为此工件氮化层深度极浅,因此5KG的HV硬度计已经将氮化层打穿,造成5-50KG的HV硬度变化不大。

再有,我发现此工件氮化前无调质序,这是否是氮化后变形大的主要原因?

再或者,就是前序机加工没到位?

我想请问各位前辈,象这种35、45的碳钢,按上述氮化工艺处理,深层大概能到多深,氮化层硬度大概能到多少?象我遇到的这种情况,各位前辈是个啥看法?

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[LV.8]以坛为家I

发表于 2009-5-22 08:11:17 | 显示全部楼层
看了下,在150mm直径的板上钻这么多孔,机加工时候肯定留下了很大的机加工应力。这些应力在氮化进炉前没有消除,在氮化中525°C被释放出来,造成变形。
氮化前没调质也有及其重要的原因,我们做氮化前一般要求调质回火温度高于氮化温度30°C。另外如果你的零件要求高,钻孔完毕后,还要再加一道去应力退火的工序。

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[LV.2]偶尔看看I

发表于 2009-5-22 11:10:37 | 显示全部楼层
同意2楼的,机加后应力较大,应该加一道去应力退火,否则在氮化时那么高的温度,应力释放,肯定要产生塑变的

该用户从未签到

发表于 2009-5-22 11:35:10 | 显示全部楼层
35#钢氮化前应该搞一道调质处理,这样至少有个基体硬度,同等条件下,大概是每小时的渗层是0.01mm.你搞10个小时,渗层也就0.10mm---0.12mm吧,建议到温后下油冷却。或许能改变通孔胀大的问题。

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[LV.1]初来乍到

 楼主| 发表于 2009-5-24 00:33:02 | 显示全部楼层
多谢楼上几位前辈的指点

我还有一个问题想继续请教
机加工的应力变形,是否能造成孔的尺寸全部胀大,而在板材的平面度和平行度上无太大变化?
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