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查看: 3717|回复: 5

[讨论] 请高手看一下我的工艺是否有问题

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签到天数: 10 天

[LV.3]偶尔看看II

发表于 2009-5-14 09:57:31 | 显示全部楼层 |阅读模式
北京中仪天信科技有限公司
零件:电动机驱动轴
材料:20CrMo
要求:渗碳0.75~1.05mm,表面硬度58~63HRC,心部硬度30~39HRC,金相组织要求在3级以内

采用设备:丰东多用炉
工艺:渗碳空冷:
          910℃*0.65%*30min+910℃*1.0%*300min+910℃*0.75%*150min+  880℃*0.70%*30min-----空冷
          淬火:
          835℃*0.6%*90min-------快速淬火油,油温80℃,并搅拌

结果与疑惑:产品出来之后,表面碳浓度偏低,这个比较容易理解;还发现M组织粗大,有时竟然可以达到5级,而且
           组织存在不均匀的现象,同一支轴,有的地方组织比较好,有的地方就粗大。
                   170℃回火后产品硬度在59~60HRC,深度在0.8~0.9之间,心部在范围之内,可能由于材料原因,经常
           变动,有时在下限,又有时在上限。

前工序:{客户控制计划}车坯料----退火(800~830℃*11h)---拉伸1---拉伸2---退火(720~750℃*5h)---冷挤压成型---退火(720~750℃*5h)---车外圆、钻孔等精加工----热处理渗碳----

          各位能帮我想想有什么改进的方法吗???

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签到天数: 409 天

[LV.9]以坛为家II

发表于 2009-5-14 10:30:33 | 显示全部楼层
我说两个问题
1)整个工艺的碳势设定偏低,可以提高0.1-0.2。
2)那么长的时间做出来的深度才0.8-0.9,很不正常。俺以前做0.8-1.2的产品,强渗180分钟,扩散45分钟。然后降温淬火,层深一般都是1.0。

[ 本帖最后由 hy0808hy 于 2009-5-14 10:33 编辑 ]

签到天数: 1711 天

[LV.Master]伴坛终老

发表于 2009-5-14 10:37:48 | 显示全部楼层
如果是渗碳前晶粒就不好的话可以将机加工前的退火改成正火,还有就是就是扩散碳势0.95,淬火时设置可以和扩散一样,也可能0.9就行。

签到天数: 204 天

[LV.7]常住居民III

发表于 2009-5-14 13:10:25 | 显示全部楼层
冷挤压零件晶粒很难控制,由于变形区域不一样,所以不同部位马氏体级别就不一样。如果在冷挤压后能够正火,应该会有所改善。

该用户从未签到

发表于 2009-5-14 15:24:47 | 显示全部楼层
1、你的工艺碳势偏低,各区段:渗碳阶段1.05-1.1%;扩散0.95%+保温淬火阶段0.85%;
2、时间长,你的炉子不正常,查查温度和碳势是否正确,一般910℃强渗180-240min,扩散90min就差不多了。
3、为什么要空冷?细化晶粒吗?一般20CrMo渗碳后直接降到830-860℃淬火就可以了。
4、细化晶粒最好在渗碳前采用正火处理。你可以查一下渗碳前零件的组织状况!

签到天数: 3 天

[LV.2]偶尔看看I

发表于 2009-5-14 19:28:55 | 显示全部楼层
按楼主的工艺处理后出现M组织粗大、不均匀的现象,根源应该在热前的预处理上,赞同楼上的建议,预处理最好采用正火,加热温度选择在930℃以上。
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