热处理论坛

 找回密码
 免费注册

QQ登录

只需一步,快速开始

北京中仪天信科技有限公司 江苏东方航天校准检测有限公司 热处理论坛合作伙伴广告位
搜索
查看: 4505|回复: 8

[讨论] 渗碳淬火后,淬火温度和硬度及残A的量

[复制链接]

该用户从未签到

发表于 2009-4-5 17:09:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
北京中仪天信科技有限公司
渗碳后直接淬火,淬火温度840,处理的材料20CrMnMo  20CrMnTi,渗1.5-2.2深度,硬度老不高,才40-50,总是通过回火提高的硬度,观察金相,发现淬火后残A多,是因为淬火温度的问题吗?一般淬火后残A的量是多少?希望和大家交流学习!

签到天数: 1534 天

[LV.Master]伴坛终老

发表于 2009-4-5 17:32:10 | 显示全部楼层

回复 1# dalin850414 的帖子

你的炉子没有碳势控制吗?下次做的时候,最后两三个小时直接把煤油关了,用甲醇保护就行了.
还有个可靠的办法就是抽试样淬火后打硬度,再控制煤油和甲醇的滴量.

该用户从未签到

发表于 2009-4-5 19:36:39 | 显示全部楼层
这个不是那么简单的,主要的是控制碳势和表面碳浓度,再就是你的淬火油是否合适。我做渗碳的,QQ81776062,欢迎讨论。

签到天数: 1 天

[LV.1]初来乍到

发表于 2009-4-6 12:49:13 | 显示全部楼层
淬火出来硬度40~50HRC肯定是不正常的。
首先,你的是840淬火?如果是渗碳完成后降温至840淬火就不叫840淬火了。
其次,你的谈浓度如何,建议做下谈浓度检测。
第三,你的淬火介质温度和性能如何,是残奥都高还是这些批次的残奥高。

签到天数: 5 天

[LV.2]偶尔看看I

发表于 2009-4-6 14:32:34 | 显示全部楼层
你的炉子肯定是没有碳势控制装置,主要是渗碳时碳势太高,渗碳时间又较长,扩散时间太短,造成渗碳层碳含量很高,淬火时残余奥氏体增多.建议:高温回火后再810~820℃淬火回火.我们过去用老设备时经常出现你这样的问题.如果磨削的话肯定还会出现磨削裂纹!按我的建议就可解决.

[ 本帖最后由 老热工 于 2009-4-6 14:34 编辑 ]

签到天数: 679 天

[LV.9]以坛为家II

发表于 2009-4-6 20:31:55 | 显示全部楼层
残奥一般不大于20%,看看碳势是不是高使表面的含碳量太高?

签到天数: 19 天

[LV.4]偶尔看看III

发表于 2009-4-6 21:50:06 | 显示全部楼层

解决办法

降低淬火温度至820度,并在820度充分保温,保证工件实际温度为820度;改善冷却条件,加快冷却速度。

签到天数: 582 天

[LV.9]以坛为家II

发表于 2009-4-7 00:29:07 | 显示全部楼层
你们要改的,我们的材料是一样的,我们降温后(800)进冷却井,冷到不红。再进炉淬火到840

签到天数: 264 天

[LV.8]以坛为家I

发表于 2009-4-7 10:09:20 | 显示全部楼层
应该检查一下你的淬火油温温度是否合理,淬 火油是否是快油,残奥多大多是冷却不好,可以稍微提高淬火温度,另外你的炉温肯定不准确,要及时校温。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 免费注册

本版积分规则

QQ|Archiver|手机版|小黑屋|热处理论坛 ( 苏ICP备2021037530号|苏公网安备32059002001695号 )
Copyright © 2005-2024, rclbbs.com 苏州热协网络技术有限公司 版权所有

GMT+8, 2024-11-18 16:38 , Processed in 0.046509 second(s), 20 queries .

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2021, Tencent Cloud.

快速回复 返回顶部 返回列表