热处理论坛

 找回密码
 免费注册

QQ登录

只需一步,快速开始

北京中仪天信科技有限公司 江苏东方航天校准检测有限公司 热处理论坛合作伙伴广告位
搜索
查看: 13363|回复: 21

[讨论] 20Cr材料CN共渗后浅表面层部分区域出现大量铁素体

[复制链接]

签到天数: 342 天

[LV.8]以坛为家I

发表于 2017-12-9 10:31:41 | 显示全部楼层 |阅读模式
北京中仪天信科技有限公司
本帖最后由 鸽子王019 于 2017-12-9 10:43 编辑

       一小零件外径最大处36mm,内径最小处28mm,CN共渗工艺840℃90min800℃淬火,碳势0.75%,结果外表面凸出之处离表面大概0.3mm到0.9mm之间有大量的大块状的铁素体,其他部位没这么严重,而内表面却无此现象。请教是什么缘故?

本帖子中包含更多资源

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?免费注册

x

签到天数: 256 天

[LV.8]以坛为家I

发表于 2017-12-15 14:05:17 | 显示全部楼层
淬火转移时间过长,签定完毕
回复 支持 1 反对 0

使用道具 举报

签到天数: 342 天

[LV.8]以坛为家I

 楼主| 发表于 2017-12-14 08:40:31 | 显示全部楼层
割的缺口做了金相试样

本帖子中包含更多资源

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?免费注册

x
回复 支持 反对

使用道具 举报

签到天数: 248 天

[LV.8]以坛为家I

发表于 2017-12-14 11:41:21 | 显示全部楼层
淬火温度低啦,提高淬火温度
回复 支持 反对

使用道具 举报

签到天数: 342 天

[LV.8]以坛为家I

 楼主| 发表于 2017-12-14 16:02:37 | 显示全部楼层
团溪锰矿 发表于 2017-12-14 11:41
淬火温度低啦,提高淬火温度

如果淬火温度低啦,内表面没这种现象怎么解释呢?愿闻其详,先谢过了!
回复 支持 反对

使用道具 举报

签到天数: 171 天

[LV.7]常住居民III

发表于 2017-12-14 20:55:16 来自手机 | 显示全部楼层
从图片看铁素体是未溶铁素体,你淬火温度太低了。氮的溶入降低了你的临界点。对于你疑惑的外表面有而内表面没有,是因为外表面是突出处,在淬火转移过程中冷的快,温度降的多了
回复 支持 反对

使用道具 举报

签到天数: 171 天

[LV.7]常住居民III

发表于 2017-12-14 20:59:26 来自手机 | 显示全部楼层
鸽子王019 发表于 2017-12-14 16:02
如果淬火温度低啦,内表面没这种现象怎么解释呢?愿闻其详,先谢过了!

图片看是未溶铁素体,你淬火温度低了。氮的渗人降低了临界点,你外表面有内表面没有是因为外面是凸出处,淬火转移过程冷的快,淬火温度降的低了。
回复 支持 反对

使用道具 举报

签到天数: 1121 天

[LV.10]以坛为家III

发表于 2017-12-15 07:40:29 | 显示全部楼层
此零件毛坯件是锻件吗?
回复 支持 反对

使用道具 举报

签到天数: 342 天

[LV.8]以坛为家I

 楼主| 发表于 2017-12-16 08:11:55 | 显示全部楼层
小虎 发表于 2017-12-15 07:40
此零件毛坯件是锻件吗?

不是锻件,是管料。但我也在考虑是淬火之前的原材料问题。
回复 支持 反对

使用道具 举报

签到天数: 342 天

[LV.8]以坛为家I

 楼主| 发表于 2017-12-16 08:13:35 | 显示全部楼层
鑫润 发表于 2017-12-15 14:05
淬火转移时间过长,签定完毕

应该不是淬火转移时间过长的缘故,是多用炉淬的。
回复 支持 反对

使用道具 举报

签到天数: 354 天

[LV.8]以坛为家I

发表于 2017-12-16 09:27:44 | 显示全部楼层
淬火温度低,
淬火转移时间过长
回复 支持 反对

使用道具 举报

签到天数: 2299 天

[LV.Master]伴坛终老

发表于 2017-12-17 10:44:03 | 显示全部楼层
鸽子王019 发表于 2017-12-14 08:40
割的缺口做了金相试样

1.改变工艺条件使零件表面适当增加氮、碳浓度试试;
2.零件平放割的试样做过金相吗?
3.做个垂直断面(与轴线平行断面)看看内外表面渗层?
回复 支持 反对

使用道具 举报

签到天数: 2299 天

[LV.Master]伴坛终老

发表于 2017-12-17 10:47:11 | 显示全部楼层
鸽子王019 发表于 2017-12-14 08:40
割的缺口做了金相试样

1.改变工艺条件使零件表面适当增加氮、碳浓度试试;
2.零件平放割的试样做过金相吗?
3.做个垂直断面(与轴线平行断面)看看内外表面渗层如何?
回复 支持 反对

使用道具 举报

签到天数: 2299 天

[LV.Master]伴坛终老

发表于 2017-12-17 13:04:38 | 显示全部楼层
鸽子王019 发表于 2017-12-14 08:40
割的缺口做了金相试样

问题没有解决前多做一些工作,如与共渗前金相组织比较一下。
回复 支持 反对

使用道具 举报

签到天数: 2299 天

[LV.Master]伴坛终老

发表于 2017-12-17 13:05:38 | 显示全部楼层
鸽子王019 发表于 2017-12-14 08:40
割的缺口做了金相试样

问题没有解决前多做一些工作,如与共渗前,金相组织比较一下。
回复 支持 反对

使用道具 举报

签到天数: 1121 天

[LV.10]以坛为家III

发表于 2017-12-17 18:20:14 | 显示全部楼层
鸽子王019 发表于 2017-12-16 08:11
不是锻件,是管料。但我也在考虑是淬火之前的原材料问题。

是的,查查原材料,我遇到过类似的问题,后来查下来是原材料本身脱碳造成的。
回复 支持 反对

使用道具 举报

签到天数: 342 天

[LV.8]以坛为家I

 楼主| 发表于 2017-12-21 15:15:41 | 显示全部楼层
小虎 发表于 2017-12-17 18:20
是的,查查原材料,我遇到过类似的问题,后来查下来是原材料本身脱碳造成的。

又抽了一件样品,心部组织是这样的。

本帖子中包含更多资源

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?免费注册

x
回复 支持 反对

使用道具 举报

签到天数: 13 天

[LV.3]偶尔看看II

发表于 2017-12-22 09:06:07 | 显示全部楼层
你有没有检查过原材料啊,可能原材料表面贫碳
回复 支持 反对

使用道具 举报

签到天数: 342 天

[LV.8]以坛为家I

 楼主| 发表于 2017-12-23 08:38:20 | 显示全部楼层
resoy 发表于 2017-12-22 09:06
你有没有检查过原材料啊,可能原材料表面贫碳

这不应该是表面的问题。原材料没查,因为每一批的情况是不同的。而当时那一批是淬火后抽检时发现的。
回复 支持 反对

使用道具 举报

签到天数: 915 天

[LV.10]以坛为家III

发表于 2018-4-23 09:26:57 | 显示全部楼层
淬火转移时间过长,产品靠近中炉门。跑温
回复 支持 反对

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 免费注册

本版积分规则

QQ|Archiver|手机版|小黑屋|热处理论坛 ( 苏ICP备2021037530号|苏公网安备32059002001695号 )
Copyright © 2005-2024, rclbbs.com 苏州热协网络技术有限公司 版权所有

GMT+8, 2024-11-17 15:32 , Processed in 0.063267 second(s), 22 queries .

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2021, Tencent Cloud.

快速回复 返回顶部 返回列表