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[求助] 渗碳后表面碳浓度

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该用户从未签到

发表于 2008-9-5 15:51:51 | 显示全部楼层 |阅读模式
北京中仪天信科技有限公司
材料:20CrMn,渗碳工艺为920/C-level 0.95/150min→850℃/C-level 0.80/60min→冷却室空冷
要求:渗碳层深0.38-0.64mm,表面碳含量:0.85-0.95%
此工艺,工件装整炉时,做出来质量很好,渗碳层深合适(稍偏上限),表面碳含量约在0.90%。
但,有一次工件装炉量很少,只有整炉的1/4,工艺没有修改做出来工件表明碳浓度明显偏高,大于1.0%,且在孔角落处存在块状碳化物,工件0.10mm处网状碳化物析出。
渗碳与装炉量多少有关系?碳势应该控制的没错,用的是Ipsen的炉子,气氛均匀性应该没问题。我想,如果碳势均匀,渗碳表面碳含量与温度碳势有关系,这两者都没有变,为什么表面碳浓度这么高?

[ 本帖最后由 stigershu 于 2008-9-5 20:25 编辑 ]

该用户从未签到

发表于 2008-9-5 16:10:26 | 显示全部楼层
这个问题很简单,以前装满炉,吸碳的表面多。当你装1/4时当然零件没有满炉时的面积多了,而你其它参数又没有变,当然结果工件表明碳浓度明显偏高了!
这样的情况一般要适当减少渗碳、扩散时间或者降低碳势值!

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签到天数: 321 天

[LV.8]以坛为家I

发表于 2008-9-5 16:50:25 | 显示全部楼层
基本同意楼上观点。
1.关于渗层:主要是要能吸入碳的工件表面积总和小了,这样渗速就偏快一些,同样工艺,渗层会偏深。
2.关于碳化物:主要是装炉量少了,入油冷却时冷却得比以前快了,“显得”淬火温度高了,这个过程也可能使硬化层深些。
3.碳势不应有太大的变化。
这让我想起来上班时也有过类似经历,后来师傅给我打了一个比喻,很形象:
你腌咸菜,一缸盐水,你放10个萝卜,可能5天就行了,你要是装满了萝卜,就得腌上一个月。

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签到天数: 99 天

[LV.6]常住居民II

发表于 2008-9-5 18:13:36 | 显示全部楼层
在,工件有效加热区,装炉量正确的条件下,装炉量多一点和少的区别,还是在排气和温度均匀的时间上。
毕竟,碳势有电脑控制。
好像现在的渗碳系统都没有转炉量的设定啊

[ 本帖最后由 dzkyx1314 于 2009-5-20 15:36 编辑 ]

签到天数: 321 天

[LV.8]以坛为家I

发表于 2008-9-5 19:50:40 | 显示全部楼层

回复 4# 的帖子

就是,所以感觉碳势不会有大的改变。
不知用什么方法测的碳势,会不会受人为因素影响。

签到天数: 2 天

[LV.1]初来乍到

发表于 2008-9-5 20:31:55 | 显示全部楼层
炉内碳势有氧探头控制啊,只是装的少,同样的时间,可能滲的深些,和零件表面的碳浓度应该没有大的关系啊?零件装的少,因为有氧探头控制,煤油滴量也会减少啊,我们不管装的多还是少,都是一个工艺,没有修改过。

签到天数: 5 天

[LV.2]偶尔看看I

发表于 2008-9-5 20:38:05 | 显示全部楼层
还在于设定碳势多高扩散时间多长的。

该用户从未签到

 楼主| 发表于 2008-9-5 21:04:02 | 显示全部楼层
大家讨论的也是我一直困惑的问题,我们公司碳势是氧探头测定,电脑控制的,如果碳势和温度都没有改变,为何表面碳含量会高呢?渗碳层深是肯定的,但表面碳浓度高我就想不明白了。

如果,装炉量少了,那按照现在做出来年的质量情况来看,工艺是要修改。我们公司渗碳深点没有关系,主要是表面不能有网状碳化物。装炉量少,工艺该如何修改?我想碳势和时间都要动,1/4的量碳势在0.85,时间缩短在100min。各位以为如何?

签到天数: 5 天

[LV.2]偶尔看看I

发表于 2008-9-5 21:16:36 | 显示全部楼层
关键你的产品是浅层渗碳。适当降低碳势或调整强渗与扩散的时间都行。
这些都是定性分析,具体参数还要楼主根据实际情况确定。

该用户从未签到

 楼主| 发表于 2008-9-5 21:33:20 | 显示全部楼层

回复 9# 的帖子

没错,我想用这个工艺试一试,具体怎么样,出来看金相就知道了。

还有一个问题,如果渗碳表面碳含量高了,返修只能通过正火扩散了。但正火扩散渗层一定深。该如何解决这个问题?

签到天数: 5 天

[LV.2]偶尔看看I

发表于 2008-9-5 21:44:53 | 显示全部楼层
其实扩散后的渗层也不会深多少,按照金相法看渗层深度的话,扩散之后过共析层、共析层都会减少,过渡层略有增加不会对总渗层影响太大。

签到天数: 659 天

[LV.9]以坛为家II

发表于 2008-9-5 23:50:51 | 显示全部楼层
这个问题经常会遇到的,装半炉工件渗碳,你需要把时间延长点,碳势低点.

签到天数: 262 天

[LV.8]以坛为家I

发表于 2008-9-6 00:34:57 | 显示全部楼层
装炉量少那工件吸碳面积就少了,渗层肯定比装满炉的深一点,量少降温时间也就短了,所以扩散时间也就不够了。

该用户从未签到

发表于 2008-9-6 08:20:28 | 显示全部楼层
表面有碳化物,已经生产出来的工件如果可以返工,采用正火处理,如果需要进行做新产品,尽量扩散时间加长些可以解决此问题.

签到天数: 35 天

[LV.5]常住居民I

发表于 2008-9-6 09:46:34 | 显示全部楼层

仅供参考

朋友你好,你干的产品和我干得一样啊,我干过20CrMnTi,渗层也是0.9毫米左右,我们用的是爱协林炉子,当初考虑工艺确实很烦,不麻烦不行啊,1、装多装少时必须考虑的——升到工艺碳势时间是不能一样的;2、升碳势时间最好不要吹扫氧探头——升碳势时需要集中能量,尽快升到需要的碳势;3、强渗段工艺一定保证时间与碳势,最好不能有±2分的误差——这一点很重要;4、扩散的碳势与时间定好后和装炉量就没多大的关系了。

签到天数: 35 天

[LV.5]常住居民I

发表于 2008-9-6 09:52:39 | 显示全部楼层

补充两点

1、虽是氧探头控制,但升碳势前期碳势是极不容易控制的,定碳也不一定准,这就要靠感觉了;
2、此种产品如果做得不合格是没法正火的。a、可与客户商量让步接受;b 、是否考虑报废,损失很大的。

该用户从未签到

 楼主| 发表于 2008-9-6 11:02:23 | 显示全部楼层

回复 16# 的帖子

我们公司Ipsen的炉子,当初验收的时候也做过定碳,但没有成功。Ipsen炉子侧面有一个孔,可以用金属棒将定碳片伸进去,但拉出来的时候往往脱碳。计算出来的碳势完全不准确。
各位有没有好的方法做定碳?因为有的时候,依照氧探头电脑计算的碳势做出来总觉得碳势偏低了,怀疑碳势的问题但又没有好的方法进行测量,这就是一个问题了。
我同意根据经验来判断碳势。

签到天数: 117 天

[LV.6]常住居民II

发表于 2008-9-6 11:58:57 | 显示全部楼层
呵呵  给你推荐一个CO和CO2分析仪,不过感觉这玩意还是不怎么的!自我感觉还是定碳片实用点

该用户从未签到

发表于 2008-9-6 14:25:03 | 显示全部楼层

回复 15# 的帖子

你们易普森炉子是谁调试的?你们的炉子中门可能有漏气  ,是淡甲醇还是超级渗碳?

[ 本帖最后由 dzkyx1314 于 2009-5-20 15:33 编辑 ]

该用户从未签到

发表于 2008-9-6 15:14:09 | 显示全部楼层
我也预见过这样的问题,也是易普森的炉子,加热、强渗、扩散等温度和电脑控制的碳势都是按照工艺设定的,炉子是刚购买的新炉子,定碳片定的碳,测出的碳势就是和电脑测出的优点出入,但出来的试件的碳化物、残奥、马氏体等级别普遍高。
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