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查看: 7494|回复: 11

42GrMo调质后抗拉强度偏低是什么原因?

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该用户从未签到

发表于 2008-9-4 20:17:13 | 显示全部楼层 |阅读模式
北京中仪天信科技有限公司
截面尺寸:80x90 mm (实际是试样坯随工件一起加工)工艺如下:淬火温度810    保温60分   出炉空冷80秒随后水冷60秒  (水温26-30) 然后空冷80-90秒  再油冷180度左右出油     清洗后670度高温回火  保温6.5小时    淬火硬度:47-50HRC   回火后硬度:229-269HB
抗拉强度780 (偏低) 屈服强度601       冲击功75    请搞这方面工艺的朋友看看我的工艺存在什么问题?为什么抗拉强度偏低呀?原因处在什么地方?我个人认为是淬火温度低了不知对否?多谢!

签到天数: 116 天

[LV.6]常住居民II

发表于 2008-9-4 20:24:08 | 显示全部楼层

回复 1# 的帖子

此材质用810度的淬火温度显得是低了些,一般840度上下吧。

该用户从未签到

 楼主| 发表于 2008-9-4 20:39:13 | 显示全部楼层
我也认为是840度左右比较合适,但操作者担心温度高了会出现裂纹呀!

该用户从未签到

发表于 2008-9-4 22:24:02 | 显示全部楼层
温度已经是810度,我觉得没必要在 “出炉空冷80秒”

签到天数: 9 天

[LV.3]偶尔看看II

发表于 2008-9-5 01:05:57 | 显示全部楼层

回复1#

建议在拉伸试样上取样做个金相,通过显微组织去分析一下热处理工艺是否合理,如果不合理,问题出在什么地方,在显微组织中都会有迹可遁。

签到天数: 659 天

[LV.9]以坛为家II

发表于 2008-9-5 01:20:42 | 显示全部楼层
你所提出的问题,产生的原因一般是:
1.淬火加热的温度选择低了,应该加热到840~850度.
2.淬火冷却速度不够,水淬油冷,(不应空气冷却)
仅供参考.

签到天数: 364 天

[LV.8]以坛为家I

发表于 2008-9-5 11:48:22 | 显示全部楼层
淬火温度在850±10℃,若淬水可以预冷,防止开裂.若采用快速油就没有必要了.考虑调质之前加遍正火.毛坯表面的氧化皮有没有去除.

该用户从未签到

发表于 2008-9-5 15:37:59 | 显示全部楼层
要达到目的  降低回火温度就可以了吧

签到天数: 14 天

[LV.3]偶尔看看II

发表于 2008-9-5 15:45:12 | 显示全部楼层
对于42CrMo材料,调质硬度建议采用261~304HB

该用户从未签到

发表于 2008-9-5 16:49:41 | 显示全部楼层
同意2、6楼的说法,反对8楼主意。
原因不在此讲述。
对于有棱角的产品,本人支持楼主的观点,需要空冷一定时间后淬水。淬火温度和在高温状态下的保温时间是很重要的,不能因为操作者担心淬裂而不执行工艺要求。
采用低温淬火,低温回火达到硬度要求,这样的工艺做起来是很简单的,但作为热处理工作者,不论是为自己考虑还是为企业考虑,结果都是此路不通,采用伪调质,性能很差呀。

该用户从未签到

 楼主| 发表于 2008-9-6 23:08:47 | 显示全部楼层
在此谢谢大家!采用840度淬火并延长了保温时间,冷却还是采用上述办法,加工后做拉伸试验,抗拉强度达到870  。

该用户从未签到

发表于 2008-9-18 00:31:43 | 显示全部楼层
这么大尺寸的42GrMo钢,淬火硬度在47-50HRC   ,其组织一定不是完全的马氏体,高回后也一定不是均匀的索氏体组织.你可以看一下淬火后的组织,测一下淬硬层的深度
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