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[讨论] 氮化工件金属色,也没有渗层

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该用户从未签到

发表于 2008-6-22 12:25:32 | 显示全部楼层 |阅读模式
北京中仪天信科技有限公司
.
氮化炉外温度520,炉内495,炉压100-180mm水柱,分解率25-40%,时间50h,出炉后,氮化工件金属色,也没有渗层,是没有用清洗的原因,用清晰机洗可以吗?还是炉压100-180mm水柱太高

该用户从未签到

发表于 2008-6-22 14:27:34 | 显示全部楼层
氮化层没有和炉压没有关系,相反炉压高些没有坏处,要看你是什么材料,如果是气体氮化,温度是否过低?

签到天数: 679 天

[LV.9]以坛为家II

发表于 2008-6-22 14:32:41 | 显示全部楼层
什么材料?什么热处理工艺?

该用户从未签到

 楼主| 发表于 2008-6-22 15:26:48 | 显示全部楼层
材料42CrMo,,炉内495,分解率25-40%,时间50h
氮化炉是刚用了3炉,炉外热电偶显示520℃,保温20h后,炉内热电偶显示温度495-500℃,分解率25-40%,大家的炉温罐内罐外,能相差20-25℃?,出炉后就出现上面的问题。

[ 本帖最后由 wangqinghua196 于 2008-7-18 20:09 编辑 ]

该用户从未签到

发表于 2008-6-23 08:37:35 | 显示全部楼层
您的渗氮炉的炉罐尺寸(或者工作室尺寸)是多少?工艺实施过程中的实际氨气的流量(供氨量)是多少?

该用户从未签到

发表于 2008-6-23 11:28:51 | 显示全部楼层

回复 1# 的帖子

将氮化温度提高试试!即罐内温度提高到530℃应该可以解决问题!

该用户从未签到

 楼主| 发表于 2008-6-23 13:11:28 | 显示全部楼层
炉罐尺寸(或者工作室尺寸)是φ1200x1300?工艺实施过程中的实际氨气的流量(供氨量)是4000-8000l/lh

签到天数: 5 天

[LV.2]偶尔看看I

发表于 2008-6-23 13:45:32 | 显示全部楼层
炉压200-380mm水柱合适

该用户从未签到

发表于 2008-6-23 14:50:01 | 显示全部楼层
塞外朋友,您好!
  1,你的通氨量(4~8m3/h)和氨分解率(20~40%),变化怎么那么大?在500℃(指罐内温度)附近氨分解率应当控制在20~30%范围。
  2,你提供的是工作室尺寸吗?如果是,那炉罐的容积大约在2.3m3,在此温度下,供氨流量至少稳定维持在5.5m3/h以上。如此大的炉罐容积,供氨量过小会造成渗氮能力不够。
  3,不知您买的那一家的炉子?请检查一下炉子的结构:风扇的风力大小、导风板是否盖在导风套上而不能有过大的间隙‘空挡’(有间隙会造成气体短路循环)、导风套底部的环形入口的尺寸是否过小等。然后判断一下新鲜氨气是否流畅地进入了工作室内部。另外炉压适当调大一些(如9#所说),对氨气顺利从下部进入工作室有利。
  4,在工艺上注意以罐内温度为准。罐外温度一般要高于罐内温度,如果配置的是智能温度仪,把罐外温度指示值下调一些(补偿)使其指示值基本一致即可。
   仅供参考。

该用户从未签到

 楼主| 发表于 2008-6-23 21:07:19 | 显示全部楼层
没有渗层,是没有用汽油清洗的原因?,我们的工件是用清洗剂的.和这关系大吗?我们的氨气压力大于0.2MPa,炉压1800-2000mm水柱

[ 本帖最后由 塞外 于 2008-6-23 21:11 编辑 ]

该用户从未签到

发表于 2008-6-25 23:18:48 | 显示全部楼层
我们长期做氮化,炉子比你的大,还没风扇,技术要求都能合格.一般情况下,通过分解率来调节NH3流量,但你的工艺分解率合理,没有渗层,问题肯定出现在NH3流量上,42CrMo.
42CrMo材料 氮化温度495偏低了点,但应该不会出现没氮化层的问题,认真检查下炉子温度监控和分解率监控系统.

[ 本帖最后由 wangqinghua196 于 2008-7-18 20:10 编辑 ]

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 楼主| 发表于 2008-6-26 12:45:07 | 显示全部楼层
NH3流量4000-8000l/lh,太多了吗

签到天数: 301 天

[LV.8]以坛为家I

发表于 2008-6-29 21:24:01 | 显示全部楼层
氮化温度低,压力也不够都有原因。

该用户从未签到

发表于 2008-7-2 22:20:36 | 显示全部楼层
我觉得是温度低和炉气循环的问题。用分解率来控制流量.
估计和新炉也有关系吧.

[ 本帖最后由 wangqinghua196 于 2008-7-18 20:12 编辑 ]

该用户从未签到

发表于 2008-7-10 09:31:06 | 显示全部楼层
1、提高工作温度 至550℃-580℃
2、罐内压力要保持稳定。
3、如工作时间50h‘氨分解率在20%左右就足够了

谨慎参考

该用户从未签到

发表于 2008-7-11 14:08:17 | 显示全部楼层
我一直做材料42CrMo曲轴氮化,炉内温度520,氨流量3--4m3/h,保温12小时,氮化层深0.4mm没问题。

签到天数: 809 天

[LV.10]以坛为家III

发表于 2008-7-12 16:29:23 | 显示全部楼层
原帖由 000617 于 2008-7-11 14:08 发表
我一直做材料42CrMo曲轴氮化,炉内温度520,氨流量3--4m3/h,保温12小时,氮化层深0.4mm没问题。
你的工艺很好,12小时0.4mm深,有没有加催渗剂?

该用户从未签到

发表于 2008-7-15 11:24:34 | 显示全部楼层
42CrMo曲轴氮化,炉内温度520,氨流量3--4m3/h,保温12小时,氮化层深0.4mm没问题。加催渗剂

该用户从未签到

发表于 2008-7-15 18:10:23 | 显示全部楼层

氮化工件金属色,也没有渗层

明显有两问题:1.氮化温度过底了。2.氨气流量小了。

签到天数: 809 天

[LV.10]以坛为家III

发表于 2008-7-16 10:53:59 | 显示全部楼层
真是太好了,这也是一种热处理方法。
几年前我同学打电话问我用什么方法才能让工件保持金属的颜色,我没法回答。
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