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[求助] 请问氮化后内孔变大很多的原因是什么

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该用户从未签到

发表于 2013-6-25 15:24:54 | 显示全部楼层 |阅读模式
北京中仪天信科技有限公司
材料为45钢,基体为正火组织,工件为小钢圈,直径150mm,壁厚8mm。

氮化后一直是内孔变大,变大量一直为0.07mm左右,所以机加工一直留着这点余量。但最近一批货内孔变大量到了0.12mm,而氮化后的硬度却没有大的改变。

请问为什么硬度没有改变但变形量却改变这么大?

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该用户从未签到

 楼主| 发表于 2013-6-25 15:28:00 | 显示全部楼层
或者换句话说,哪道工序发生了变化不影响氮化硬度只影响变形量?
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签到天数: 99 天

[LV.6]常住居民II

发表于 2013-6-25 18:52:09 | 显示全部楼层
最好把产品调质一下。
原始组织如果是索氏体肯定变形很小了。
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该用户从未签到

发表于 2013-6-25 21:07:53 | 显示全部楼层
不知LZ所说的零件是同一批材料,还有正火质量是否相同?
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签到天数: 146 天

[LV.7]常住居民III

发表于 2013-6-25 21:49:44 | 显示全部楼层
楼主,这与氮化前的工件组织有关。
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该用户从未签到

 楼主| 发表于 2013-6-26 11:02:58 | 显示全部楼层
谢谢各位老师回复
加工的顺序是正火--机加工--氮化
除了氮化前工件的组织差异之外
氮化过程的差异是否会产生这样的变化--硬度不变,内孔不寻常增大?
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签到天数: 2500 天

[LV.Master]伴坛终老

发表于 2013-6-26 11:08:23 | 显示全部楼层
设计工程师根据零件的服役状况,应合理选择材质。低碳钢、低碳合金钢一般经过正火处理,中碳钢、中碳合金钢要调质处理。预先热处理的要求:调质处理件的组织级别按回火索氏体中游离铁素体数量分为5级,一般零件1~3级为合格,重要零件1~2级为合格。对于变形量要求高的工件,在精磨前要进行550~600℃去应力回火(退火)以消除机械加工应力。这一方法适用于任何氮化工艺,不能等闲视之。
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签到天数: 1891 天

[LV.Master]伴坛终老

发表于 2013-6-26 11:17:31 | 显示全部楼层
材料厂家、正火、加工方式等是否变更,都可能带来上述问题。
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签到天数: 128 天

[LV.7]常住居民III

发表于 2013-6-26 11:56:39 | 显示全部楼层
这个应该是前期热处理和材料的原因吧,氮化理论上只会使孔变小,变大的还没有遇到过。
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该用户从未签到

发表于 2013-6-27 15:56:33 | 显示全部楼层
我们做盐浴氮化QPQ,一般内孔只会缩小0.002,变大的还是头次见到
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签到天数: 2500 天

[LV.Master]伴坛终老

发表于 2013-6-28 02:31:02 | 显示全部楼层
如果控制不好,内孔变大,变小都有可能。
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该用户从未签到

发表于 2013-6-29 19:24:09 | 显示全部楼层
机加工后应力太大。正火不到位都可以影响到的
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签到天数: 48 天

[LV.5]常住居民I

发表于 2013-6-29 19:46:54 | 显示全部楼层
前期回火温度有问题吧?后期氮化完之后如何冷却的?
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签到天数: 98 天

[LV.6]常住居民II

发表于 2013-7-1 09:09:04 | 显示全部楼层
变形量不稳定估计与前期的预处理有关系,正火温度偏低,亚温正火不能使原材料的组织完全均匀化。所以在氮化前的正火工艺应该好好控制一下。氮化后的冷却应该随炉冷却。
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签到天数: 21 天

[LV.4]偶尔看看III

发表于 2013-7-2 08:39:46 | 显示全部楼层
材料厂家、正火、加工方式,机加工后应力太大
氮化理论上只会使孔变小,
预先热处理的要求:调质处理件的组织级别按回火索氏体中游离铁素体数量分为5级,一般零件1~3级为合格,重要零件1~2级为合格。对于变形量要求高的工件,在精磨前要进行550~600℃去应力回火(退火)以消除机械加工应力

前面的回答应该已经回答了问题!
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签到天数: 49 天

[LV.5]常住居民I

发表于 2013-7-2 09:49:42 | 显示全部楼层
氮化一般的趋势是内孔变小,外径变大,变形量和材料的原始组织有关
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该用户从未签到

发表于 2013-8-23 09:30:27 | 显示全部楼层
依依QPQ盐浴氮化 发表于 2013-6-27 15:56
我们做盐浴氮化QPQ,一般内孔只会缩小0.002,变大的还是头次见到

请问如何通过氮化使HT300材料的产品内孔收缩0.02mm,我们实验好多次,内孔都是不收缩也不胀大,不知道跟氮化盐,跟氮化温度,时间有没有关系?求教!
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签到天数: 25 天

[LV.4]偶尔看看III

发表于 2013-8-26 17:28:44 | 显示全部楼层
维纳特 发表于 2013-8-23 09:30
请问如何通过氮化使HT300材料的产品内孔收缩0.02mm,我们实验好多次,内孔都是不收缩也不胀大,不知道跟氮 ...

如果外径大壁厚薄的话,就有可能内径也会变大
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该用户从未签到

发表于 2013-8-27 10:18:18 | 显示全部楼层
shenjian 发表于 2013-8-26 17:28
如果外径大壁厚薄的话,就有可能内径也会变大

外径大约30-35mm。壁厚大约15-20mm,我氮化下来内孔就是不变,我想让内孔缩小一点,请问有什么办法吗?
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该用户从未签到

发表于 2013-8-27 11:29:15 | 显示全部楼层
7楼说的对,一般情况下渗氮件需要调质处理
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