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[已解决] 齿轮渗碳淬火后内花键缩孔 请教解决方法

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签到天数: 235 天

[LV.7]常住居民III

发表于 2008-2-21 17:48:18 | 显示全部楼层 |阅读模式
北京中仪天信科技有限公司
我公司有1炉齿轮,材料20CrMnTi,使用气氛控制炉,有效硬化层0.55mm,渗碳层深0.9mm.920度 渗碳,840度淬火.以前按工艺 做质量都是稳定的.昨天我人不在,下面操作工因热处理辅料(铅丝0.5mm)用完,换成了(铅丝1mm).导至热后有170多只齿轮内花键上20mm,上差0.02至0.04mm,缩至下差-0.04mm.
请教除了200度花键挤压法外,在不影响质量的前提下还有别的好方法吗?  我挤压花键来不急做急用啊  !     
:'( :'(

[ 本帖最后由 stigershu 于 2008-3-31 21:31 编辑 ]

签到天数: 364 天

[LV.8]以坛为家I

发表于 2008-2-21 19:44:52 | 显示全部楼层
1.因为硬化层深所以缩孔。
2.酸洗。注意操作。

评分

参与人数 1热处理币 +5 收起 理由
stigershu + 5 有效答疑!

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签到天数: 116 天

[LV.6]常住居民II

发表于 2008-2-21 19:52:59 | 显示全部楼层
LINFH 的办法倒是可以一试,但要注意使用的浓度和操作的方法。

签到天数: 49 天

[LV.5]常住居民I

发表于 2008-2-21 21:41:17 | 显示全部楼层
因为你是花键缩了,也可以用喷砂(或喷丸)的办法,用喷枪使劲对内孔吹扫,也可以去掉一些尺寸,我原来用过这种办法,很有效。

签到天数: 3 天

[LV.2]偶尔看看I

发表于 2008-2-21 22:55:17 | 显示全部楼层
按2楼的建议,掌握好酸洗时间。酸洗后最好再回火一次,去氢。

签到天数: 364 天

[LV.8]以坛为家I

发表于 2008-2-22 08:43:17 | 显示全部楼层

回复 #5 霜月 的帖子

酸洗后尽快中和,再在回火温度低10度再回一次火,再喷丸处理.

签到天数: 10 天

[LV.3]偶尔看看II

发表于 2008-2-22 20:21:40 | 显示全部楼层
原帖由 LINFH 于 2008-2-22 08:43 发表
酸洗后尽快中和,再在回火温度低10度再回一次火,再喷丸处理.

能将酸洗配比的比例与大家分享吗?如果可以对热处理行业也是一种贡献吧。

该用户从未签到

发表于 2008-2-29 15:55:49 | 显示全部楼层
如果缩得不是很大的话,也可以做一个挤刀热后挤一下,主要是针对齿形的变化和毛刺。

签到天数: 14 天

[LV.3]偶尔看看II

发表于 2008-2-29 21:50:07 | 显示全部楼层
采用推刀精整一下。

该用户从未签到

发表于 2008-3-1 08:19:50 | 显示全部楼层
酸洗的浓度在15%~20%之间.

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参与人数 1热处理币 +3 收起 理由
stigershu + 3 感谢补充

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该用户从未签到

发表于 2008-3-1 16:30:08 | 显示全部楼层
酸洗可以,吹砂控制不了尺寸。

签到天数: 86 天

[LV.6]常住居民II

发表于 2010-3-15 15:55:53 | 显示全部楼层
回复 11# wang1981


      扩孔成本高,最好还是热前尺寸优化

该用户从未签到

发表于 2010-3-16 14:57:19 | 显示全部楼层
能否请教为何更换铅丝内孔会缩的多?
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