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[求助] 轴承难题(奇特的磨削变形)! 急!

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签到天数: 30 天

[LV.5]常住居民I

发表于 2007-10-23 11:29:18 | 显示全部楼层 |阅读模式
北京中仪天信科技有限公司
各位高手,现在遇到一个轴承难题。 深沟球轴承外圈,热处理后磨削,先是外圆磨,之后磨滚道,按道理就可以了,可是事实是有些工件滚道磨削后会使两端外圆收缩,大约0.005mm左右,中间部位保持不变,圆度没有变化,这就导致我们不得不进行2遍外外圆磨,先磨一遍留些余量,然后去磨滚道,回来再磨一遍外圆,不但降低了效率,并2遍外圆磨还会污染工件,导致噪声不过关!

请各位支个招吧!

[ 本帖最后由 xhlhz 于 2007-12-7 23:37 编辑 ]

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参与人数 1热处理币 +10 收起 理由
xhlhz + 10 发起有意义的讨论,特奖赏

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签到天数: 223 天

[LV.7]常住居民III

发表于 2007-10-23 11:36:45 | 显示全部楼层

回复 #1 Brian 的帖子

我不懂这个,但是我理解的问题有:
1。回火程度如何?
2。磨削时是否冷却不够,形成热涨冷缩的原因?
3。砂轮是否不快了?

提醒而已!

签到天数: 4 天

[LV.2]偶尔看看I

发表于 2007-10-23 13:01:12 | 显示全部楼层
是否做了冷处理,残余奥氏体量是否太多,以及碳化物的分布状况是否合格?

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参与人数 1热处理币 +5 收起 理由
wangqinghua196 + 5

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[LV.3]偶尔看看II

发表于 2007-10-23 13:26:28 | 显示全部楼层
适当加大冷却液供给量,一次磨削量不能太大

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参与人数 1热处理币 +5 收起 理由
wangqinghua196 + 5

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签到天数: 13 天

[LV.3]偶尔看看II

发表于 2007-10-23 20:44:35 | 显示全部楼层
磨削后及时回火··!

该用户从未签到

发表于 2007-10-23 21:22:05 | 显示全部楼层
原帖由 Brian 于 2007-10-23 11:29 发表
各位高手,现在遇到一个轴承难题。 深沟球轴承外圈,热处理后磨削,先是外圆磨,之后磨滚道,按道理就可以了,可是事实是有些工件滚道磨削后会使两端外圆收缩,大约0.005mm左右,中间部位保持不变,圆度没有变化,这就导致我们不得不进行 ...


猜测
可能是平衡应力被打破而进行重新分布平衡导致.
控制点:
1充分回火
2减小残奥(部分应力可诱发马氏体相变)
3规范磨削工艺(最好减小进刀量试一下)
4其它
个人观点,不足为凭

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wangqinghua196 + 10 感谢分析

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该用户从未签到

发表于 2007-10-24 18:58:46 | 显示全部楼层

温度!

淬火温度较高的话,会有过热组织,而且残奥比较多。
    保证硬度合格的前提下,适当提高回火温度。

[ 本帖最后由 sdjjx 于 2007-10-24 19:00 编辑 ]

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参与人数 1热处理币 +5 收起 理由
wangqinghua196 + 5 没有注意的问题!

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该用户从未签到

发表于 2007-10-25 07:01:25 | 显示全部楼层
降低淬火温度
控制残余奥氏体量

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参与人数 1热处理币 +4 收起 理由
xhlhz + 4 有效之一

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签到天数: 30 天

[LV.5]常住居民I

 楼主| 发表于 2007-10-25 08:35:39 | 显示全部楼层

多谢各位

多谢各位,我们正在积极应对,现打算做一个试验,280度回火后,再去磨削看是否会有同样问题,如果没有了,那就是各位上述的原因。如果还有就只能在磨削上找原因了,热处理恐怕无能为力了。
我会及时报告我们的进展情况。

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参与人数 1热处理币 +20 收起 理由
wangqinghua196 + 20 做事会成功的

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签到天数: 10 天

[LV.3]偶尔看看II

发表于 2007-10-25 08:43:42 | 显示全部楼层
我们也是做轴承的,很关注你的进展

签到天数: 50 天

[LV.5]常住居民I

发表于 2007-10-25 09:20:23 | 显示全部楼层
回火减少残奥,磨削加大冷速,做磨削回火试验

该用户从未签到

发表于 2007-10-25 16:32:04 | 显示全部楼层
我觉得也是残余奥氏体的事

签到天数: 301 天

[LV.8]以坛为家I

发表于 2007-10-25 16:34:33 | 显示全部楼层
回火一定要充分,磨削吃的不要太多,冷却也要好才行。

签到天数: 223 天

[LV.7]常住居民III

发表于 2007-10-25 16:40:39 | 显示全部楼层

回复 #1 Brian 的帖子

从大家的分析看,都集中在:回火\残余奥氏体;磨削工艺两个方面.

签到天数: 3 天

[LV.2]偶尔看看I

发表于 2007-11-16 07:48:42 | 显示全部楼层
这要看你轴承套圈规格的大小,大的轴承象我们公司要分为粗磨.精磨.修磨这三道工序。

签到天数: 30 天

[LV.5]常住居民I

发表于 2007-11-16 09:26:46 | 显示全部楼层

回复 #1 Brian 的帖子

关于这个问题,我们公司最近有一批零件也遇到过,这批零件经过抛丸处理后,进行磨加工,加工过程中,磨完外径后发现零件变形严重,最后经过分析得出结论:
1、热处理回火不充分,残余A含量太多;
2、磨加工过程中,进刀量太大,冷却不足,磨削应力引起变形;
3、可能是抛丸过程中形成的表面压应力层被磨掉后,零件表面应力失衡,造成零件变形;
针对以上原因采取得方法是,粗磨以后进行二次回火,回火后再进行下序磨加工,结果加工效果很好,零件得尺寸精度很好!

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xhlhz + 10 感谢提供方案

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[LV.5]常住居民I

 楼主| 发表于 2007-11-16 09:49:14 | 显示全部楼层

回复 #16 lpl24 的帖子

感谢,你的建议非常好。 我的实验到现在还没做,磨床一直不正常,等有了结果一定告知大家!

签到天数: 367 天

[LV.9]以坛为家II

发表于 2007-11-16 12:31:18 | 显示全部楼层
由于一般的轴承厂规模不是太大,所以深冷处理都没有,所以解决的办法就是增加一道修磨,变形的原因就是殘余奥氏体在磨削时继续转变.

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xhlhz + 5 积极参与有奖

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[LV.5]常住居民I

 楼主| 发表于 2007-11-19 09:16:48 | 显示全部楼层

继续求助。

这里有没有NSK 或SKF的,不知你们那里对于小尺寸深沟球轴承是否有修磨!

该用户从未签到

发表于 2007-11-29 18:04:33 | 显示全部楼层
上述原因很可能是在机械加工----磨床加工时产生的变形引起的,1.冷却.2.进刀量.3.刀具(或)砂轮粗糙度(也有说是粒度)是否合适!

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参与人数 1热处理币 +5 收起 理由
xhlhz + 5 磨削变形要重视!

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